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多轴数控钻床的新一轮改造

多轴数控钻床的新一轮改造

发布时间:2016-11-01
多轴数控钻床改造
  1.数控钻床系统配置
  原数控系统已损坏,同时也没有程序录入功能。为此,改造采用了同档次的数控系统X-KS82系统、增加各轴的手动功能,利便了操纵者手动找工件样冲眼工作。机床闭环控制轴有X、P、Z、A、C;开环控制轴有Cl及Yl。机床各轴最大行程:X轴龙门移动25m;Y轴闭环主轴横向间距移动690mm;Z轴(1#钻轴)上下移动450mm;A轴(2#钻轴)上下移动450mm;C轴(3#钻轴)上下移动450mm;C1轴卡盘分度头的旋转运动0°~360°;Y 1轴主轴横梁的上下移动2 000mm。
  2.多个钻孔主轴系统
  多个钻床钻孔主轴S1、S2、S3驱动采用611A驱动器,电机采用交流伺服电机1FT5,三个钻轴可分别控制。
  3.铁屑传送带
  原铁屑带将铁屑直接排在坑道内,铁屑起吊十分不便,于是决定再增加一条上行传送链,将铁屑传送到位于地面上的铁屑箱内。
  4.增加过渡卡盘
  根据摇臂钻床出产需要在联箱管子的端部约150~200mm的地方进行钻孔,原有卡盘是四爪外卡方式。然而在最靠近卡盘的主轴头上装有检测装置,当在管子的端部钻孔时就会造成卡盘和检测装置相撞。于是,决定采取加装过渡套带尺度三爪内卡盘的方式,以避免此事故发生。
  5.增加计算机录入装置
  原系统没有计算机录入功能,每次编程只能在屏幕上直接输入,修改起来十分不便。现增加一套计算机录入装置及相关软件,可以随时在线传输机器参数和在线显示机床PLC工作状态,利便维修及编程操纵。
    丈量软件系统具有记忆功能,如操纵者发现该工件表面较为平直,丈量一次后,可取消丈量动作,缩短加工时间;当需要时又可再次丈量,丈量数据每次只认最新值。
  6.消除中间主轴箱的加工窜动现象
  原机床的中间主轴头是通过油缸夹紧机构抱死在光杠上。实际工作中,因为工件反作用力经常会使中间主轴头窜动,造成钻孔间距的偏差。因此增加机械固定挡板以消除中间主轴头的窜动现象。
  7.钻床钻孔主轴加装丈量系统
  对1#、2#、3#主轴头分别加装英国雷尼绍公司的HPMA丈量装置,直接丈量出主轴头到加工表面的间隔、换算出刀具所需补偿的数值并传到数控系统,以控制钻孔深度。